经营动态

青铜峡分公司电解质碳含量下降明显

近日,青铜峡分公司阳极系统有效利用技术攻关,实现电解质碳含量均值从过去的7.87%降至4.91%,降幅达37.61%,为电解铝生产降本增效、绿色转型夯实了基础。

电解质作为电解铝生产的“血液”,其碳含量过高不仅会加剧电能消耗、增加“黑”电量损耗,还给电解系统技术指标带来不利影响,加重一线工人劳动强度。自电解质自动清理系统在阳极组装车间投运后,如何管控运行过程中电解质碳含量,成为亟待破解的生产难题。

为攻克这一难题,青铜峡分公司迅速组建技术攻关小组,深入生产一线开展多轮次跟踪观测与分析,经反复排查研判,问题根源在于自动清理环节中,由于残极块破碎后掉渣混入系统,导致碳杂质累积增高。针对这一关键问题,攻关小组坚持靶向施策,从设备改造、流程优化两方面同步发力,构建全链条管理体系。

在设备改造层面,攻关小组优化工位筛分防护,将横铲、甩铣工位原300毫米×300毫米格筛,升级为网孔孔径150毫米×150毫米的新型格筛,通过更细密的筛分结构,有效阻隔大块残极掉入皮带,避免其混入自磨机。升级给料机分离装置,在五锤工位给料机两端加装倒“V”型侧板,利用侧板导向作用,实现电解质与炭块高效分离。完善给料机末端收集设计,在给料机末端焊接直径60毫米的圆管滑条,当炭块滑至滑条末端时,可自动掉入收集箱,减少人工干预频次。强化安全防护升级,在撕碎机上方加装防护板,彻底杜绝人员踩空掉入风险,提升作业场所安全保障水平。

一系列靶向措施落地后,3月份化验数据显示,电解质碳含量控制成效显著,均值降至4.91%,有效降低了电能消耗,优化了生产指标。

下一步,青铜峡分公司将以精细化管理为抓手,持续强化生产全流程管控,不断探索降低电解质碳含量的新技术、新工艺,以技术创新赋能企业高质量发展。