近日,青铜峡分公司自主研发的“焙烧多功能天车填充料在线物料自动筛分系统”成功投运。系统投用后,吸料速率提升30%,吸顶料作业时间从10分钟缩短至7分钟,实现了填充料高效筛分与颗粒度可控,同时有效破解了天车吸布料环节效率低、粉尘无组织排放等痛点,为焙烧工序高效绿色生产筑牢根基。
此前,阳极焙烧多功能天车在吸布料作业中,因填充料循环使用出现严重粉末化问题,不仅导致其导热性能下降,影响焙烧炭块理化指标、增加天然气单耗,还在布料过程中造成粉末无组织排放。针对这一系列生产痛点,青铜峡分公司创新团队以“提效降耗、绿色生产”为目标,自主开展技术攻关,完成了从方案设计、设备改造到系统调试的全流程在线物料自动筛分系统研发工作。
该系统通过对天车料仓进行全方位改造,在料仓内增设填充料筛分离器,搭配上下抽拉式挡流板控制物料流量及走向,并结合罐体流体力学设计优化料仓空气冷却进出口、改造内部管道,将直角弯头更换为格栅型挡料板,实现了吸布料与筛分作业的一体化联动。系统运行时,利用物料克重差异完成料灰高效分离,小颗粒进入灰仓,大颗粒进入料仓,让物料利用效率最大化。同时,料仓含灰量大幅降低,彻底打破了传统作业模式的局限性,既降低了人工劳动强度,又从源头解决了粉末无组织排放的环保问题。
下一步,青铜峡分公司将继续立足生产实际,深挖创新潜力,以技术改进助力企业高质量发展。