
“37根,成品率100%,漂亮!”近日,随着竖井顶板缓缓升起,热浪和雾气逐渐消散,一排排铝棒闪着耀眼的银光起吊出炉,新材料公司变形铝合金铸造车间员工的脸上露出了欣慰的笑容。
成品率不高、工艺复杂,一直是困扰新材料公司圆铸锭浇铸工作的“老大难”问题,为了破解生产难题,提升工作效率,变形铝合金铸造车间开展了为期1个月的质量攻关。技术人员持续优化工艺流程,制定有效保障措施,对生产数据进行统计、分析,先后改进工艺配方12次,修订技术协议50次,通过一系列工艺纪律的固化,让浇铸成品率的提升得到有效保障。
4月份,新材料公司完成三种新型号测试,累计产量3500吨,成品率达到95%,圆满完成当月客户订单,产品质量投诉为零。在实现产品质量、产量双提升的同时,鼓舞了职工士气和干劲,凝聚了强大合力,提振了做优产品质量的信心。